Как в кризис психануть и начать маленькое производ
7 постов
Давненько ничего не писал. Приболел и появилось время продолжить мое повествование. На чем мы там остановились.
Ах да, проблемы с первой мастерской.
Большой проблемой оказался тающий снег во время оттепели. Стены покрывали водопады, и под ногами стояла вода. А с приходом тепла картину дополнила черная плесень.
В общем:
Кроме того арендодатели стали анонсировать дополнительные обязательные тарифы, что меня в корне не устраивало.
Так что начались очередные поиски помещения. Было найдено посещение вдвое большей площади за схожую сумму, правда требующее приложение рук. Летом было поменьше работы, и мы решили что попробуем приложить руки. А именно протяжка санитарной линии, и врезка ворот необходимого размера в стену цеха. Пока ждали поставки ворот начали водопровод:
За сутки эпического трудоприкладства было все выкопано, уложено и закопано обратно. Однако во время работы выяснилось, что ворота ни в одну стену врезать нельзя, потому что иначе все здание сложится, из-за печального его состояния. Поплывший фундамент, все дела. Пришлось подсчитать убытки и дать заднюю из этого места.
Далее нашлось через знакомых помещение в цеху бывшего завода Коммутатор, площадью 268 квадратных метров. Однако в связи с событиями на газовом поприще арендодатель в последний момент переобулся в ценообразовании и захотел считать отопление отдельно, по непрозрачной схеме без возможности отказа от данной услуги, без снижения стоимости аренды. На этом мы с ними также распрощались.
Пришлось продлевать аренду в прошлом месте еще на месяц. И тут на следующий день раздается звонок, звонит маклер которому я в этот раз не говорил ничего про поиск помещения:
"Тут есть хорошее предложение, для тебя, возможно будет великовато, но цена за квадратный метр хорошая, посмотри, вдруг что то придумаешь".
Выбора нет, надо смотреть.
436 квадратных метров, 9 метров рабочей высоты цеха. 500а трехфазной вводной мощности, цеховой санузел, лояльные арендодатели, ворота 3.5х3.5м, сносное состояние пола, и возможность заехать уже через неделю. Но даже по хорошей цене за квадратный метр 436 квадратов выбегает в сумму огогого. Поэтому пришлось кидать клич по знакомым никому ли не надо квадратных метров в складчину, на что отозвались двое, итого у меня осталось 336 квадратных метров. Когда мы перетащили весь хабар из первой мастерской, цех так и остался пустым.
Но пустым он остался не надолго. Еще в апреле один из коллег по поприщу оказания b2b промышленных услуг не нашел общий язык с одним из моих клиентов по производству оборудования. И мы смогли урвать договор на серийный станочек. И увеличенная площадь оказалась как нельзя кстати. А вот кстати и он, работает вешалкой.
И с переездом в большое помещение все завертелось. Для завершения станка был приобретен полуавтомат Lincoln Electric на 400А.
Делалась проводка, освещение, и в целом помещение подгонялось под наши нужды.
В том числе делалось автономное отопление. Как оказалось, 25 квт на такую кубатуру маловато.
А станочек для клиента, за это время, обрёл практически завершенный вид, осталось пробросить электрику. И браться за следующий
Ну на этом по новостям пока все, что могу сейчас рассказать, закину только малюююсенький спойлерочек:
Ждите следующих выпусков, будет интересно.
Давно не виделись, пропал что то я. Последний выпуск был чуть ли не годину назад. Примерно тогда же я нашел "дневную" работу, для стабилизации финансового положения. И весь проект мастерской встал на паузу.
Параллельно искались/доделывались другие проекты. Переломный момент наступил в Августе 2021 года, когда мне шепнули, что надо бы мне съехать с моей бывшей работы. Поиски нового помещения заняли почти 2 месяца, а фактический переезд еще месяц.
Новая локация, после разгрузки
За полгода в мастерской было сделано электричество и освещение. И был начат первый электро-слесарный проект, реализуемый своими силами. К сожалению из-за проблем с поставками, спасибо ковидам и локдаунам, 2хмесячный проект растянулся на полгода
Вот в такой ржавой кондиции был получен станок.
Силами сотрудников артели, он был разобран, зачищен, собран обратно, переделана пневматика, усилен главный цепной движитель, собран новый электрошкаф и электромонтаж.
Станочек посоле доводки и испытаний работоспособности успешно клепает продукцию.
Кроме того были изготовлены полностью стеллажи.
А также частично изготовлен сварочный стол, который сейчас представляет из себя раму с ногами из профильной трубы. Получился ровный, на образцовом столе siegmund не кантует вообще. Пальцами не ощущаештся. Осталось заказать столешню, но цены на металл подскочили до астрономического уровня.
Кроме того был приобретен еще небольшой токарный станочек 1и611п 73 года круглый.
Помещение увы не оправдало ожиданий, и оказалось очень холодным, но это половина беды, инфракрасные лампы позволяли более менее успешно работать.
Но это оказалось не самой главной проблемой, но об этом мы расскажем в другой раз.
На этом на пока что все, скоро(летом) будет следующая часть, где будет продолжение банкета. Там буде все, начиная от черной плесени до еще неизвестно чего.
Путь к успеху тернист и непонятен, но мы продолжаем по нему идти.
Снова здрасти! В связи с увеличением количество заказов и подработок, темпы движения к светлому коммунистическому будущему в рамках отдельно взятого предприятия сильно сбавили обороты.
Но не сказать чтобы прогресса нет, он просто перешёл в ту плоскость, где его сложно заметить по фотографиям.
Ну, во-первых были изготовлены адаптеры для новых серво двигателей на всех 3х осях.
Фланцы из s355 стали толщиной 10мм. Отверстия под резьбу заложены только как центровочные, которые потом рассверливал. Таким образом снимается закалённый от плазменной резки, который и ломает метчики.
Далее продолжился дербан шкафа и ампутация всего лишнего. В прошлый раз остановились на этом:
Для начала удалил всю силовую составляющую с этой стороны шкафа, а то что ещё понадобится перекинул на вторую сторону.
Кроме того вызвонил и расшил колодки x14, x16, x17, x18 и то , что нам ещё понадобится вывел на блок подпружиненых клемм. С фишек ампутировал лишние многометровые кабеля, которые ведут в никуда в данный момент.
На второй стороне расположилась вся силовая аппаратура: 3 серво драйвера, главное силовое реле, вспомогательное силовое реле, автоматы и компактный электросчетчик для учёта моточасов/затрат на работу.
В перерыве между процедурами заскочил на почту, забрал посылку от WLDev с моим WLM155S
Который занял почетное место посередине панели.
К сожалению драйвер шпинделя не получилось разместить "по-человечески". Если его закрепить на плите, то дверь попросту не закрывалась.
Пришлось засверлиться в боковую стенку и нарезать резьбу м5, благо толщина стенок позволяет это сделать.
После чего перенес силовое соединение шпинделя на "силовую" сторону шкафа. Это в свою очередь позволило распутать и перераспределить пучки кабелей, чтобы они не путались друг с другом.
Что в свою очередь позволило наконец то засунуть фишки в свои родные гнезда, и я не планирую их оттуда доставать в ближайшее время.
Впереди осталось:
1) закончить силовое подключение серво;
2) закончить сигнальное подключение и слаботочку;
3) настроить таймеры для системы подачи смазки;
4) функциональная клавиатура на базе arduino due;
5) установка аварийного троса и концевика;
6) запуск и калибровка;
Новости пока все, но скоро подвезём ещё.
За промежуточными результатами в Live или почти live режиме, как и за другими проектами, можно следить тут: https://www.instagram.com/usolutions_lv
Назад дороги больше нет. Все отрезано, товарищи. Все лишнее демонтировано. Теперь дорога только вперёд и наверх.
Начали с проверки вспомогательных сстем, таких как подача СОЖ, гидравлики, системы смазки, работы привода КПП.
Проверка выявила:
1) Гидравлика работает
2) Пожача СОЖ в теории работает
3) В системе централизованной смазки надо поменять масло, а так оно работает
4) Привод КПП, работает не полностью, но нам вместо 18 передач по факту нужны только 2.
А собственно демонтаж начали мы с анулирования прописки Bosch TR20.
ДО:
ПОСЛЕ:
После этого пошла очередь второй стороны шкафа. Старые схемы питания с кучей трансформаторов, диодных мостов и блоками конденсаторов оказались следующими на выход.
До:
ПОСЛЕ:
С самого станка так же были демонтированы электродвигатели приводов осей, а так же прочие мелочи, в которых более не будет потребности.
ДО:
ПОСЛЕ:
После завершения работ все свернул и убрал, чтобы никому не мешалось
Теперь изготавливаем адаптеры для новых серво и собираем шкаф с новым железом. Но об этом в следующей серии нашей истории.
Завел инсту, куда выкладываю +-live работы над свечным заводиком https://www.instagram.com/usolutions_lv .
Но сюда писать буду дальше и с подробностями.
Приветствую. Продолжим про наш станок и свечной заводик. Status update, скажем так.
1) Более менее раскидал проводку, разметил на 90 процентов что куда.
2) Протянул питание к станку.
3) Соединил все силовые линии.
4) Поставил все серво на место.
До этого момента все выглядело очень даже не плохо. Были нюансы и сомнения.
Однако все дальше потом пошло не по плану от слова совсем.
1) Состояние оптических линеек крайне печальное. Резиновые шторки превратились в труху, внутрянка залита залита спекшимся маслом у Z оси. До оси X вообще добраться не получилось без полной разборки. Так что она пока остаётся на своем месте.
2) При пробном включении мозги запустились, выдали экран загрузки, успешно его проиграли и запустились, правда клавиатура отказалась работать(перепутал разъемы). Пока разбирался, комп потух. Оказалось, что потекшие батарейки залили плату блока питания в контроллере. И он кончился
3) Не все выходы и входы удалось отследить, часть концов потерялась в воздухе.
4) Бошевский аналоговый серво шкафчик пи подключении питания испустил волшебный белый дым из платы управления осью Х.
Что в итоге у меня получается: Мозги в ремонт, серво в ремонт, позиционирование в ремонт.
По сути это 85% содержимого стойки.
Кроме того, нет уверенности, что другие платы не последуют примеру первой.
Из всех этих факторов родилось решение делать стойку заново, с новыми серво двигателями и мозгами.
Были заказаны из китая Linchuan Servo 2х1.2квт 2000 оборотов 7 Нм на Х и У и 1.5квт 1500 оборотов 10 Нм с тормозом на Z.
В качестве центрального контроллера выбор пал немного нестандартно. А именно на WLMotion wl155s от ребят WLDev из Новосибирска.
Все заказано и находится в пути. Дополнительные расходы составили еще дополнительные 1.5к денег.
Теперь на очереди демонтаж старого оборудования и выставление его на продажу. Надеюсь отбить хоть часть потраченных средств на переоснащение.
Пока как то так, уже скоро должно все прийти и все завертится с новой силой.
С наступлением длительных выходных, связанных с католическим рождеством, смог наконец то разобрать станок, более менее наскребсти материал.
Но обо всем по порядку:
По везли мне мое чудо на 3х паллетах. Грузоподъёмность вилочного погрузчика оказалась всего 1.5т, чего еле еле хватило, чтобы вынуть аппарат из грузовика. Радости не было предела, пока я не заметил небольшой нюанс
В транспортировке пульт оторвали с креплений. И весь этот чемодан повис на проводах. Из потерь оборванный 37 пиновый разъем на основную клавиатуру
Вроде больше повреждений не замечено.
Теперь перейдем к менее печальному и более интересному -- что же нам в итоге досталось.
В шкафу раздрай по электрике, куча всего навалено, куча всего нарезана. Но это нас не пугает, куда идет каждый отрезанный кабель за сегодня удалось найти, осталось срастить/заменить.
А вот такой блок обдувки драйвера с рекуператором. Первый раз сталкиваюсь с такой конструкцией.
Общая высота сборки чуть более 2х метров
А на верхнем этаже обитают:
Мозг Haidenhain TNC407
И щпиндельный драйвер Control Techniques Vector 4kw,
Который управляет шпиндельным мотором:
На без малого 9 тысяч оборотов, так что для современных методов обработки карбидными инструментами станочек подходит.
Кроме того прикатила не плохая горка из 41 конуса
В основном гидравлические цанги и патроны. Впервые сталкиваюсь с таким инструментом. Очень кайфовые ощущения оставлят, фрезы заходят без люфта, и для затяжки намертвво достаточно одного оборота шестигранника
На пока с археологией все, но это не конец!
По результату первой части осталось много много вопросов в комментариях. И чтобы более не возвращаться к ним, попробуем их разобрать и ответить.
1) Где нахожусь территориально?
О: Рига, Латвия.
2) Что делал полгода с февраля-марта?
О: Нет, не психовал. Еще в 2018 году открыл микро-фирму, чтобы не иметь проблем с налоговой. С 2015 года у нас фирмам сильно затянули гайки по поводу операций с наличными деньгами. А в силу того, что все, кому нужна промышленная автоматика, это физ лица, то без официальной регистрации клиентов найти и договориться практически не реально. Да и возврат НДС с оборотных расходов тоже приятная мелочь.
А с февраля по ноябрь заканчивал начатые проекты и обязательства.
3) Какие такие европейские аукционы?
О: Я ни с кем из ниже перечисленных ресурсов(к сожалению) не аффилирован, так что прошу не считать это рекламой
www.surplex.com - онлайн аукцион один из самых больших в Европе. Схема на мет следующая:
1) Находите интересующий станок на одном из идущих аукционов.
2) Смотрите колонку сопутствующих издержек, таких как комиссия аукциона (Обычно 18%) и плата за подготовку и погрузку. Вторая позиция не редко больше стоимости самого лота, особенно если речь идёт о то, что без разборки не может поместиться в габарит фуры.
3) Узнаете, сколько стоит привезти из локации аукциона. Как правило даты погрузки у аукционов имеют очень узкое окно, от одного дня до недели. Поэтому дядя Вова нс грузовике через 2 месяца заехать по-пути вам не годится. Неспособность вывезти в срок приобретенный станок сулит большими штрафами, зачастую перекрывающими стоимость лота. Так что лучше пользоваться форвардинговыми компаниями. Из Германии до Риги 3х2.5м кусок фуры стоит 500-600 евро + НДС. Дальше дороже.
4) Определяетесь с бюджетом, в рамках которого вы можете делать ставки на аукционе, с учётом вышеуказанных факторов.
www.machinio.com
www.machineseeker.com
Площадки объявлений обо всем промышленном и иногда ее только. По схеме похожи на обычную доску объявлений. В основном на ней представлены фирмы-дилеров БУ или нового оборудования, иногда предприятия обновляющие или закрывающие производства, совсем редко -- частники(мой случай). Одна из особенностей по сравнению с обычной доской объявлений -- у большей части объявлений нет ценников и надо запрашивать предложения.Это нормально, но из-за этой особенности фильтр и поиск бывают подглючивают. Например при сортировке от дешёвого к дорогому, пропадают предложения без указания цены.
Схема похожа: Станок->Транспорт->Торг->Покупка
Ни на одном из ресурсов совсем халявы нет, но иногда проскакивают очень хорошие предложения, которые уходят буквально за час полтора. Так что если сидеть и мониторить, можно спокойно отхватить полностью рабочий ЧПУ за 1000-1200-1800-2000 евро, с демо видео и пакетом бумаг.
4) Почем купил?
О: Сам станок с приданным мне встал в 950 евро без НДС, и еще 1000+НДС за доставку. Находился станок в Ирландии, под городом Корк у частного лица.
5) Не страшно, что могли кинуть?
О: Было страшно, конечно. Составил договор купли продажи на 2 языках, подписали, я перевел 💸. Будь он кидалой, я бы оказался в черном списке разу после этого. Но нет контакт продолжился, так что в этот раз повезло. С фирмами в этом плане проще.
6) А сам понимаешь как им пользоваться?
О: Настолько насколько можно понять по видосам и форумам без собственной практики.
7) Сколько таможня, брокер и прочие налоги?
О: Не обладаю 100 процентной информацией по теме. Если верить калькуляторам, то с 5к (станок + доставка) выходит 1500-2000 вечнозелёных президентов. По брокерам и вообще их функции не имею не малейшего представления.
Как то так, всем стружки и работы