ParazitLiagwa

ParazitLiagwa

Пикабушник
Дата рождения: 16 октября 1988
поставил 30389 плюсов и 49 минусов
Награды:
5 лет на Пикабу
927 рейтинг 1 подписчик 60 подписок 4 поста 0 в горячем

Проблема с самодельным ЧПУ

Добрый день! Вновь прошу помощи у понимающих)

Пересобрал чпу фрезер, начал отладку, все концевики отрабатывали. Была прошивка GRBL 0.9j, решил перепрошить на версию 1.1, чтобы была возможность подключаться телефоном через андроид приложение "GRBL controller". После перепрошивки, при перемещении в позицию "Home", станок перестал реагировать на концевик (пока речь про концевик на оси Z, т.к. при перемещении сначала ищет только по это оси) и перемещается до физического упора. В этом, собственно, у меня и проблема.

Прозвонил кончевик и провод до платы - всё ок. Перепрошил обратно на версию 0.9. Поменял плату ардуино, была в наличии. Купил новую плату shield. Ничего не поменялось.

Наводки на проводку концевиков исключил, т.к. изначально была наводка и в том случае получались ложные срабатывания концевиков, а тут наоборот - не отрабатывает.

Установлено 3 концевика, подключил к свободными пинам оси Z кнопку, при нажатии (во время перемещения в "Home") нет реакции.

Все настройки прописывал какие были изначально, перед первой перепрошивкой. Использовал разные программы (UniversalGcodeSender, grblControl и мобильную GRBL controller) и два разных ПК, с 10 и 11 виндой.

Концевики - NO, обычные механические микрики.

Настройки:

$0=10 (step pulse, usec)

$1=25 (step idle delay, msec)

$2=0 (step port invert mask:00000000)

$3=3 (dir port invert mask:00000011)

$4=0 (step enable invert, bool)

$5=0 (limit pins invert, bool)

$6=0 (probe pin invert, bool)

$10=1 (status report mask:00000001)

$11=0.020 (junction deviation, mm)

$12=0.002 (arc tolerance, mm)

$13=0 (report inches, bool)

$14=1 (auto start, bool)

$20=0 (soft limits, bool)

$21=0 (hard limits, bool)

$22=1 (homing cycle, bool)

$23=3 (homing dir invert mask:00000011)

$24=25.000 (homing feed, mm/min)

$25=300.000 (homing seek, mm/min)

$26=250 (homing debounce, msec)

$27=3.000 (homing pull-off, mm)

$100=2133.280 (x, step/mm)

$101=2133.280 (y, step/mm)

$102=2133.280 (z, step/mm)

$110=700.000 (x max rate, mm/min)

$111=700.000 (y max rate, mm/min)

$112=500.000 (z max rate, mm/min)

$120=50.000 (x accel, mm/sec^2)

$121=50.000 (y accel, mm/sec^2)

$122=30.000 (z accel, mm/sec^2)

$130=200.000 (x max travel, mm)

$131=200.000 (y max travel, mm)

$132=200.000 (z max travel, mm)

Буду благодарен за идеи.

Проблема решена: Как и предполагали некоторые люди, в прошивке были заменены местами пины - Z+ поменяли местами с Spn_En.

Всем спасибо!

Показать полностью

Проблемы с ЧПУ

Доброго времени суток!

Нужна Ваша помощь в решении проблемы с самодельным чпу-гравером.

Коротко о главном.

ОС - Win 10; Управление - arduino uno+ shield v3+ a4988; Прошивка - GRBL 0.9j/1.1j;  ШД - Nema 17 2401; Программы - UniversalGcodeSender, GRBLControl.

Обрисую проблему на примере. Гравируется квадрат 100х100 с диагоналями и в каком-то случайном порядке происходит отклонение от координат (в противоположные стороны на 15 мм, в конкретно этом случае)

Вот траектория движения здорового гравера [ВНИМАНИЕ! Достаточно громкое видео]

А вот траектория движения курильщика (УП одинаковы)  [ВНИМАНИЕ! Достаточно громкое видео]

Вот такие финты выдаёт постоянно. Как я ранее заметил, на одно и той же УП может проходить без отклонений и с разными, рандомно.


Ну и полностью вся история.


После сборки и настройки, поставил на ардуино прошивку - GRBL 1.1j. При первом запуске начались вот такие закидоны, подумал что подклинивает, ан нет, после проверок - всё норм. Переобжал проводку к ШД, менял местами ШД. В итоге закачал прошивку GRBL 0.9j- проблема осталась. Решил менять с самого дешёвого - бутерброд из ардуино.

В итоге. Пришла плата с новый шилдом и дровами и вчера подключил её. С самого первого перемещения станок начал глючить. Ушёл домой в расстроенных чувствах)

Сегодня решил заснять на видео сам глюк и гонял по квадрату 100х100.... 30 минут, нормально работала. Решил прогнать по диагоналям - сразу глюк, делал в GRBLControl. 2 раза начинал и 2 раза одинаково смещался. Решил попробовать через UniversalGcodeSender - всё норм, обрадовался, начал гравировку, 1й раз прогнал- норм, 2й - глюк.

Проблемы с ЧПУ ЧПУ, Cnc, Видео, Длиннопост

И вот, на данный момент имею только 2 мысли:

1- Win 10 плоховато влияет на это дело (уже взял для завтрашних изысканий бук с вин 7)

2- экранирование проводки и самого бутерброда arduino


Буду благодарен за идеи/советы по разрешению данной проблемы.


P.S.  В интернете искал, но ничего не нашёл... правда может неправильно искал...

Показать полностью 1 1

Контроль скорости

24.07.2016 трасса м6 5км. от Гродно.

Взято тут https://youtu.be/hAaZbXhUU3c

Похожего не нашёл, или плохо искал(

Я только чемоданы упаковал, а уже нашёлся прынц(

Я только чемоданы упаковал, а уже нашёлся прынц( Горячее, Картинки, Лента, Совпадение, Хз
Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!